- 勘云号
- 油气装备与机械加工
分享至
2021年,中国石化胜利油田重点项目“整装油田特高含水期深度堵调技术”在滨南采油厂拉开矿场调剖试验序幕,截至目前已在尚一区SDS9-31井注入9吨聚合物化学剂,注入压力从9兆帕提高到12兆帕,效果明显。
随着整装水驱老油田进入高含水开发后期,含水越来越高,吨油成本迅速增加,开发效果逐年变差,其主要原因就是不同级次耗水带引发的注水无效循环。针对现有调驱体系存在的问题,胜利油田联合北京化工研究院等单位联合开展了中石化十条龙项目科研攻关, “整装油田特高含水期深度堵调技术”于2017年12月入龙,计划2021年12月出龙,旨在通过深化特高含水期深度堵调理论研究和关键技术攻关,形成以不同级次水驱带识别与描述、高效调控体系研发、矿场实施工艺优化为核心的整装油田特高含水期深度堵调技术,为改善特高含水老油田开发效果提供技术支撑。目前项目已取得阶段成果,开发出一种兼具黏度和活性的功能聚合物调堵体系,经过室内评价,确认该体系能够提升储层强水淹带剩余油的启动能力,从而最终提高注入水波及效率。
此次矿场试验是高黏功能聚合物的首次现场试验,为推动十条龙科技攻关项目进度、推进新型调驱体系的现场应用起到重要先导作用。截至目前化学剂注入性能良好,初步建立了地下渗流阻力。
本文转自北京勘云科技有限公司(Beijing Kanyun Technology)合作媒体或其它网站信息,目的在于传递更多能源科技信息,如内容有误、侵权请联系info@kanyune.com,我们将及时更正、删除。凡来源注明为勘云号的文章,版权均属勘云号,授权转载请署名来源。
跟帖 0
参与 0
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明勘云立场。
1月2日,江汉油田涪陵页岩气公司在焦页4HF井开展国内首个页岩气重建井筒重复压裂喜获成功,该井测试获得18.38万立方米/天的高产工业气流,开创了国内页岩气开发技术先河,为气田“十四五”良好开局打下了坚实的技术基础。